“厉害了,先锋机台的党员们,不仅彻底解决了难题,还提升了机组效率。党员都是好样的!”7月4日,冶炼厂电解车间老系统机组班班前会上,党员们小妙招解难题让大伙拍手称赞。
事情是这样的,大板系统使用外购阳极板,槽面职工反映近期阳极耳部没有铣到位,造成槽面照缸难度加大,同时在电解过程中,槽面短路增加,槽压升高,影响直流电单耗。这种情况当然逃不过爱学习肯钻研的先锋机台岗位党员们的“法眼”。“强化阳极板铣耳质量,提升阳极上槽合格率。”这道技术难题在他们心头萦绕。
“党员先锋机台”的榜样力量辐射岗位现场。哪里有困难,哪里就要有咱们党员的身影!机组班班长、党员黄志刚不失时机地为大家鼓劲加油:“怎么样,党员骨干成立一个QC小组,咱们一起琢磨个办法呗。”“好,我加入。”“算我一个。”大伙在操作台前立下“军令状”,立即对阳极整形机组卡壳的原因进行分析,讨论总结装置现存的制约因素。
攻关的路上困难重重,会议室和作业现场都是他们的主战场,甚至有时利用午餐时间在食堂碰头讨论,但党员们喜欢尝试、勇于挑战。整个过程就是不断发现问题、不断解决问题的过程。有出现分歧时面红耳赤的争吵,也有取得突破时满心的喜悦。这个过程中不仅收获知识,还收获了共同努力的情谊。
凭着对生产工艺的透彻分析,“元凶”终于露出了狐狸尾巴。原来,大板系统大量使用外贸阳极板,各个厂家的阳极板的尺寸虽然符合槽面使用,但是阳极耳部尺寸存在差异或者阳极板耳部爬坡不一致,在阳极整形机组铣耳时,才导致阳极耳部未铣到位,致使阳极上槽质量不佳。
找到问题的症结,大家动手优化生产,提出让同批次的阳极板,尽量集中进机组装槽,这样做可以根据情况调节设备参数,针对性调整阳极机组铣刀的PLC值,确保阳极板铣耳质量。针对机组操作,大家又提出了10余条改善措施。
建议采纳实施后,经过改善跟踪,不仅安全实用节约成本,还降低了班员的劳动强度,终于解决了这一“顽疾”。“真是医术高明的‘小诸葛’,这个小改造,真牛!”班员潘涛向机台党员们顶着大拇指称赞。
“生产一线是我们学习的好地方,作为一线党员,咱们要利用好党员先锋机台的这个平台,在解决问题的过程中完善生产工艺,让党徽在胸前熠熠闪光。”看看岗位职工的称赞,班长黄志刚抹了一把脸上的汗水,不由说出了心里话。
(晨曦)