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甘当设备“保健师” 岩层采掘添动力

时间:2019-07-24
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    提起井下设备,铲运机、各类台车、钻机、矿车,矿业分公司铜绿山矿采矿车间分管设备副主任刘远刚如数家珍。生产靠设备,自任副主任以来,他琢磨着怎么盘活设备,让生产更“活”。他盯住主要设备,抓住关键设备,保证设备运转率达到了96%以上,为岩层深处的采掘增添强劲的动力。

设备活起来,安全有保障

    刘远刚是设备专家,二十多年的维修经验,练就了“望、闻、切、诊”故障诊断法。他把这一方法在维修人员中推广,设备检修过程中,他要求维修工细之又细,发现隐患立即整改。

    2018年5月份,-485米卸载站大梁变形,基脚螺丝松动,供矿矿车进矿仓撞击托轮,存在重大安全隐患,严重制约着生产。刘远刚实地检查后采取几重措施,2天完成整改,保障卸载站的安全。他采取用直径28毫米的钢丝绳悬挂卸载站左边大梁,加工制作法兰螺丝拉紧,下面用楔铁楔死并焊接固定,保证大梁的稳固性。为防供矿矿车进矿仓与托轮相撞,他将卸载站托轮尺寸调整为高900毫米,宽1470毫米,消除了安全隐患。职工开着矿车进卸载站,卸矿、出站很顺溜,又安全又快,供矿的效率明显提高。

    年初,针对用电安全,刘远刚还组织对-365米至-725米中段井下设备设施的接地线进行整改,共敷设安装1.35万米。

 

设备活起来,生产提效率

    设备“活”起来,生产才能“活”起来。

    2018年4月份,车间实施架构调整,实行设备大包模式,产量是否达标,设备起着关键性作用。为确保设备正常运行,刘远刚身先士卒,扑在设备管理第一线。2018年8月份,为进一步保障安全,提高井下凿岩效率,采矿车间新引一台ZY41D全液压单臂中深孔台车。8月23日,设备进入-485米中段9434采场,刘远刚和厂方及技术人员在现场反复调试,解决了三个大问题。设备进场试用的时候,刘远刚发现台车是个“左撇子”,钻臂只能靠左侧打垂直孔,对靠右1.2米范围内无法打孔。怎么回事?原来台车钻臂结构所决定。他和厂家及技术人员重新设计钻臂,让钻臂结构发生改变,钻臂的旋转角度随之改变,左右两机侧均可打垂直孔。台车的凿岩效率提高,提前一周时间圆满完成9434采场中深孔施工任务。同时,考虑到台车加油点有几十个,靠人工加油润滑效率太低,刘远刚提出在台车上加装电动润滑油泵,解决了集中润滑的问题。

    2019年3月份,他集中组织技术骨干对3#铲运机闲置设备进行修复,对变速箱、变矩器、电控系统、控制工作油路、铲斗进行翻修,恢复工作性能,投入到车间生产中,缓解了车间设备紧缺的现状。2019年4月份,9410中深孔采场一台铲运机出故障,影响出矿。刘远刚带领技术人员,对81号遥控铲运机进行大修,在一周的时间内完成车载接收单元、遥控集成电路的修复。81号控铲运机焕发新生命,迅速投入使用,为9310中深孔采场生产提供安全生产保障,加快了生产循环进度。

 

设备活起来,降本促增效

    设备除了提高生产效率的潜力,还有没有降本增效的潜力?

    刘远刚用实际行动回答:当然有!他在工作中不断地学习,思考良方,积极提出合理化建议。-725米供矿8台2立方矿车均为连杆式开关门装置,开门角度约为60度,遇到稍大一点矿石就会卡车门,无法卸矿。刘远刚带领维修人员将矿车车门改成挂钩式自动开关车门,开门角度有90度以上,矿石不再卡车门了,卸矿的效率得到保障。他还成功大修了1台存放多年的GA75空压机,用以吹矿车,避免矿车粘矿影响供矿效率。而改造车门,所用的材料全部为井下的边角余料,8台矿车节约1.2万元。

    井下运设备,少有大型设备助力,多靠人工搬运,职工劳动强度大。刘远刚看在眼里,心里很不是滋味,带领维修工大修1台CY1柴油铲车,更换发动机的油路、涡轮增压装置配件,修复散热器,恢复电路。柴油铲车动起来了,职工在井下运输物资、开展文明生产,职工劳动强度降下去,工作效率提起来,效益随之提起来。2018年,他严格加强修理性备件及外委修理管控,落实降本增效措施11项,节支36.26万元。

(梅晓艳  周志刚)

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